生產建設
近日,生產服務中心接到小莊礦207工作面漏煤斗緊急加工任務,面對礦井需求,中心第一時間部署,通過測繪、設計、加工全鏈條高效協同,全力做好緊急加工任務。

井下實測,夯實加工基礎。接到任務后,技術人員第一時間到工作面現場,與礦方進行交流?!霸新┟憾仿菟讓ξ浑y,安裝費勁。”“滑槽防砸板磨損快,更換麻煩?!薄夹g人員逐點記錄、逐項核實,手持測量工具對漏煤斗各關鍵部位進行精準測繪,小到螺栓孔間距,大到整體承載框架,不放過任何一個細節,確保每一組數據都貼合井下實際工況,為后續設計提供真實可靠的一手依據。
優化設計,破解使用難題。拿到實測數據后,技術人員立即投入到圖紙繪制與優化當中,結合礦方反饋的實際問題,針對性開展五項技術改造:采用分段加工設計,適配井下狹窄空間安裝需求;將防砸板改為螺栓連接,實現快速拆卸更換;優化受力結構,增強整體抗沖擊性能;加厚關鍵部位鋼板,提升耐磨耐用性;調整接口尺寸,精準適配現有安裝尺寸。五處實打實地升級,讓新漏煤斗從“能用”向“好用、耐用”全面轉變,既兼顧實用性與安全性,又完全適配井下復雜工況。
協同攻堅,搶出關鍵工期。圖紙一經定稿,中心立即啟動“多線并行”加工模式,型材下料、板材切割等工序同步推進,車間班組實行24小時輪班制,焊接火花晝夜不息。由于漏煤斗需承受重載沖擊,所用鋼板厚度大,焊接量遠超常規構件,極易出現焊接變形。老師傅們憑借豐富實操經驗,采用機械固定法控制焊接過程變形,對已產生的微小偏差及時用火焰校正法修正,每一道焊縫都嚴格把控質量,每一個尺寸都反復校驗。大家各司其職、緊密配合、爭分奪秒,從鋼板切割到成品組裝,認真把控每一個環節,確保每個步驟銜接有序。
在大家的共同努力下,該漏煤斗按期加工完成,并在第一時間安排車輛運送礦方,圓滿完成了該項任務,用實際行動保障了礦井安全生產。(趙科研)
編輯:達文娟


