基層動態(tài)
為充分調(diào)動全員學(xué)習(xí)陜煤集團“四種經(jīng)營理念”、參與降本增效行動的積極性,根據(jù)公司《關(guān)于開展“四種經(jīng)營理念”落地提升專項行動的通知》要求,自5月份開始,公司面向全體干部職工開展“四種經(jīng)營理念”“金點子”征集活動,引導(dǎo)廣大干部職工立足崗位主動學(xué)習(xí)思考,以實際行動和實實在在的成效為公司降本增效工作做出貢獻。公司網(wǎng)站、微信公眾號現(xiàn)開設(shè)專欄,交流分享“四種經(jīng)營理念”“金點子”案例。
今天推出案例分享第十一期,一起來看看優(yōu)秀的“金點子”吧!
大佛寺礦:4034上09綜采工作面卸壓瓦斯治理設(shè)計優(yōu)化

具體內(nèi)容:大佛寺礦通過對4034上09綜采工作面4#鉆場高位定向鉆孔施工層位、抽采效果等進行觀測分析,在原《4034上09綜采工作面卸壓瓦斯治理方案》的基礎(chǔ)上,積極調(diào)整鉆孔施工參數(shù),優(yōu)化高位定向鉆孔施工設(shè)計,將1#、2#、3#鉆場高位定向鉆孔施工數(shù)量由原來的6個減少為4個,在確保抽采效果的同時,減少了鉆孔施工數(shù)量,達到了節(jié)約成本的目的。
取得成效:4034上09綜采工作面卸壓瓦斯治理設(shè)計優(yōu)化后,工作面外段1#、2#、3#鉆場與里段鉆場相比,每個鉆場減少施工高位定向鉆孔2個,每個鉆孔進尺按500m計算,可減少鉆孔進尺3000m。高位定向鉆孔成本費用約348.18元/m,累計可節(jié)約費用104.45萬元。
胡家河礦:軌道折彎裝置

具體內(nèi)容:胡家河礦機修車間自主設(shè)計加工的軌道折彎裝置,成功破解了井下巷道拐彎處叉車“卡殼”的運輸難題。該裝置由液壓系統(tǒng)與軌道夾緊裝置構(gòu)成,液壓系統(tǒng)以30T液壓拉馬提供動力,軌道夾緊裝置用30mm鋼板加工而成,底部卡口與軌道形狀尺寸相近能牢牢卡緊軌道,頂端Φ36螺栓保障裝置平衡且可靈活調(diào)節(jié)高度,油缸后部緊急回油閥則杜絕了油路故障無法回油的問題,整體設(shè)計既精巧又實用。
實施效果:經(jīng)現(xiàn)場實際應(yīng)用,該裝置僅需一人操作,每小時可完成約1.5米的軌道折彎作業(yè),日均折彎量達12米,作業(yè)效率提升約60%。相比以往需要多人配合、存在較大安全風險的舊工藝,新裝置在實現(xiàn)高精度折彎的同時,降低了約50%的勞動強度,操作過程更加平穩(wěn)可控,為井下輔助運輸提供了連續(xù)、可靠的保障,從根本上提升了運輸環(huán)節(jié)的順暢性與安全性。
小莊礦:巧用“自然高差” 降低供水成本

具體內(nèi)容:小莊礦中央進風大巷19#聯(lián)巷制冷硐室,其制冷設(shè)備日均需水量穩(wěn)定在200m3/h。此前,該硐室供水完全依賴1臺專用電泵,該電泵額定流量200m3/h、額定功率55KW,持續(xù)運轉(zhuǎn)保障用水需求。單月需投入電費:55kw×24h×30天×0.6元/kwh=23760元。為破解電泵供水能耗高、成本高的難題,該礦通過研究發(fā)現(xiàn)40302采空區(qū)與19#聯(lián)巷存在自然高差,具備“自壓輸水”的天然優(yōu)勢。因此,沿兩地之間的安全路徑敷設(shè)專用導(dǎo)水管路,將40302采空區(qū)儲存的清水直接導(dǎo)流至19#聯(lián)巷制冷硐室,替代原有電泵強制供水模式,徹底取消水泵運行環(huán)節(jié),實現(xiàn)“以高差代動力”的節(jié)能供水轉(zhuǎn)變。
實施效果:通過管路自壓實現(xiàn)19#聯(lián)巷制冷設(shè)備供水后,徹底停用原供水水泵,供水環(huán)節(jié)電費降至零,僅7月份就直接節(jié)約電費約24000元。
文家坡礦:變頻調(diào)速“小舉措”結(jié)出降本“效益果”

具體內(nèi)容:文家坡礦采用變頻器控制42盤區(qū)膠帶運行速度,將皮帶驅(qū)動電機設(shè)置為低頻低速運行模式,使皮帶運輸速度降至工頻速度的1/3。該舉措在保障掘進系統(tǒng)正常運煤的同時,顯著降低了設(shè)備能耗,實現(xiàn)了電能消耗的有效控制。
實施效果:該運行方式節(jié)能效果顯著,用電量僅為工頻狀態(tài)下的1/3,原工頻運行時月耗電量約25萬度,現(xiàn)每月耗電量可降低約7萬度,累計節(jié)約電費27.3萬元,切實以技術(shù)手段推動降本增效“開花結(jié)果”。
孟村礦:塔式鉆頭破解抽采鉆孔擴孔難題

具體內(nèi)容:擴孔是優(yōu)化礦井抽采鉆孔施工的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,不僅能為封孔管下入孔內(nèi)提供便利,更能有效提升鉆孔抽采效率。為解決傳統(tǒng)擴孔作業(yè)時需頻繁更換鉆具的問題,孟村礦自主創(chuàng)新塔式擴孔鉆頭。該鉆頭是以φ94新鉆頭為基體,通過將廢舊鉆頭按軸向三等分切割,并利用高強度焊條依次焊接在新鉆頭基體上,形成頂端φ94突進、中段φ153擴展、尾端φ173精修的一體化三級擴孔結(jié)構(gòu)。
實施效果:經(jīng)現(xiàn)場實測驗證,原本需要三次下鉆才能完成的抽采鉆孔擴孔作業(yè),現(xiàn)在一次即可完成,平均每個孔可節(jié)省時間約2小時,鉆進效率提升25%,不僅讓廢舊鉆頭“變廢為寶”,更實現(xiàn)了擴孔作業(yè)的“一步到位”。
文家坡發(fā)電公司:環(huán)保參數(shù)NOx超標技術(shù)優(yōu)化

主要內(nèi)容:文家坡發(fā)電公司鍋爐在機組深調(diào)即快速加負荷過程中,NOx不易控制,特別是在30%負荷深調(diào)時,NOx排放值在30-90mg/Nm3,小時均值超標次數(shù)較多,優(yōu)化系統(tǒng)、解決超標問題迫在眉睫。該公司經(jīng)充分調(diào)研學(xué)習(xí)和現(xiàn)場對比,選擇了霧化傘形面積大、更契合噴槍擴面均勻需求的噴頭,通過噴槍使尿素噴灑面積擴大、分布更均勻,以此提升脫硝效率。
實施效果:該創(chuàng)新已應(yīng)用到文家坡發(fā)電公司鍋爐運行調(diào)整中,更換前鍋爐深調(diào)為30%負荷,目前鍋爐深調(diào)為25%負荷(165MW),在整個加減負荷及深調(diào)過程中再未出現(xiàn)過NOx超標情況,同時尿素耗量也有所下降。
生產(chǎn)服務(wù)中心:閥改“一”換“多” 增效又降本

具體內(nèi)容:液控閥作為采煤機調(diào)高油缸控制搖臂升降的關(guān)鍵部件,在實際使用中存在更換繁瑣、型號匹配難、維修效率低等問題。中心在不改變原有結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新采用50mm厚鋼板精密加工制成過渡閥板,通過4個螺釘與油缸連接固定,精準加工油孔實現(xiàn)油路連通。閥板背面加工M27×1.5螺紋接口,連接通用管式液控閥,再與油缸A/B腔對接。
實施效果:改造后結(jié)構(gòu)簡單、操作便捷、通用性強,徹底解決了型號匹配難題,性能完全滿足原設(shè)計要求。改造前進口板式液控閥單價4萬元,改造后采用國產(chǎn)管式閥加過渡板僅需0.9萬元。截至目前已完成改造8套,節(jié)約成本24.8萬元,預(yù)計全年可節(jié)約成本43.4萬元。
鐵運分公司:溜槽自動抑塵噴霧裝置

具體內(nèi)容:鐵運分公司在裝車過程中煤塵含量大,原降塵裝置噴霧水強度不足,球閥易損、噴頭易堵,維修難度大,降塵效果較差。分公司針對該問題對設(shè)備實施優(yōu)化調(diào)整,將供水管道安裝在產(chǎn)生煤塵主要源頭的溜煤槽周圍,霧化噴頭安裝在溜槽下方,使用電控閥、20mm鍍鋅圓管制作三面環(huán)繞式溜槽自動噴霧降塵裝置,使其產(chǎn)生納米水滴噴霧,有效抑制裝車過程中產(chǎn)生的煤塵,達到降塵效果。
實施效果:溜槽自動抑塵噴霧裝置在溜槽下方產(chǎn)生納米水滴噴霧,通過噴嘴噴灑到空氣中,對懸浮在空氣中的粉塵顆粒,特別是直徑在5微米以下的可吸入粉塵顆粒進行有效吸附,從而降低空氣中的粉塵含量,作業(yè)人員清理落煤時間減少,勞動強度降低。據(jù)統(tǒng)計,裝車清理落煤每列減少20分鐘,每天可提高裝運量3000噸,每月提高9萬噸運量,為分公司降本增效提供了“看得見、算得清”的實效支撐。
電力公司:“一鍵順控”讓供電更加安全高效

具體內(nèi)容:10kV斷路器手車在電力系統(tǒng)中發(fā)揮核心作用,通過負荷電流實現(xiàn)對電路的通斷控制。手車式斷路器通過機械聯(lián)鎖和電氣聯(lián)鎖設(shè)計,可讓斷路器在運行、試驗、檢修三種位置快速切換,讓供電系統(tǒng)處于供電、檢修、備用狀態(tài)。電力公司創(chuàng)新使用電動手車,在10kV斷路器手車上加裝了電動底盤車、接地開關(guān)控制系統(tǒng)及溫度監(jiān)測、視頻圖像識別裝置,從而實現(xiàn)斷路器手車進出、接地刀的電動控制,起到遠方一鍵送停電和遠程操控的效果。
取得成效:電動手車“一鍵順控”,可通過視頻觀看設(shè)備運動軌跡,減少人工操作的安全風險,保障供電設(shè)備的運行控制更加安全高效。
編輯:達文娟


