科技創(chuàng)新
近日,生產(chǎn)服務中心創(chuàng)新研究“真空充氣吸濕+梯度升溫電熱驅(qū)水”維修工藝,成功修復因泡水受潮導致絕緣性能劣化的10KV高壓電纜,為礦山高壓電纜的高效、經(jīng)濟修復提供了全新的解決方案。

在井下作業(yè)中,高壓電纜因受潮導致絕緣性能劣化,一直以來是困擾礦井生產(chǎn)的難題,傳統(tǒng)的烘烤法雖在一定程度上能驅(qū)除水分,但容易引發(fā)電纜材料熱老化,且溫度控制粗放,不僅修復效果不佳,還可能對電纜造成二次損傷,增加生產(chǎn)成本和安全風險。面對這一難題,中心技術團隊經(jīng)過反復研究與實踐,提出“真空充氣吸濕+梯度升溫電熱驅(qū)水工藝”交替除濕修復工藝,對電纜一端通入干燥的壓力氮氣,另一端利用真空泵進行抽真空,讓干燥氣體吸收進入電纜的潮氣后抽出,直至真空瓶內(nèi)無水滴,隨后采用電氣試驗站對電纜通入電流進行階梯式升溫,并確保其升溫速率≤3℃/分鐘,進一步蒸發(fā)電纜內(nèi)部的潮氣、水分,實現(xiàn)電纜絕緣層水分高效遷移。為了進一步驗證修復效果,技術人員利用變頻串聯(lián)諧振試驗裝置對電纜進行耐壓檢測和24小時通電帶載驗證,導體溫升與原電纜偏差不足2%,電纜絕緣完好,受潮電纜絕緣吸收比從修復前的0.92恢復至2.12,各項指標達到新電纜同等性能水平。
該工藝避免了傳統(tǒng)烘干工藝可能引發(fā)的二次損傷,延長了高壓電纜使用壽命,電纜報廢率同比減少40%,修復成本可節(jié)約43.7%,節(jié)支降耗效益顯著。
下一步,中心將進一步加強工藝技術創(chuàng)新、優(yōu)化生產(chǎn)流程,牢固樹立“一切成本皆可控”理念,全員參與、深挖潛力,持續(xù)推動降本增效工作不斷取得新的突破。(張翔)
編輯:達文娟


