科技創新
今年以來,胡家河礦將創新重點聚焦生產一線,大力支持職工圍繞現場實際難題開展技術革新,在關鍵環節實施精準化、實用化改造,有效破解安全生產中的瓶頸問題,形成“以小改造解決大問題”的創新模式,為礦井高質量發展注入了源源不斷的動力。

“托鉆輪”升級:小改造化解接卸鉆桿大風險
在瓦斯治理的定向鉆機作業中,接卸鉆桿是一項極為頻繁且安全風險突出的關鍵工序。該礦抽采隊技術人員發現,原有托鉆輔助輪因井下潮濕、多塵環境,銹蝕損壞嚴重,故障率高達85%。導致單次接卸鉆桿耗時增加,作業人員還需額外承擔每班5—8公斤的扶持負荷,勞動強度陡增,鉆桿滑落傷人的風險時刻存在。
面對這一難題,抽采隊技術骨干主動深入現場,反復觀察、研討,他們依據扎實的一線經驗,最終確定了“套管+鋼板”的簡易卻堅固的升級方案。利用現成材料重新設計加工了托鉆輔助輪并將其牢固安裝。新裝置投入使用后,效果立竿見影,能穩穩承托單根重達90公斤的鉆桿,徹底消除滑落風險;同時,操作人員無需額外扶持,單次接卸時間大幅縮短,勞動強度降低近半。這項完全基于現場需求的改造,用最實在的方式,化解了長期困擾安全生產與作業效能的“老大難”問題,為定向鉆進作業系上了“安全帶”。

“熱縮管”妙用:3元投入撬動數萬元效益
一線創新的價值,常常體現在對細節的深度洞察和對材料的巧妙運用中。該礦機電隊曾面臨一個實際難題,井下一體式振動傳感器的線纜因長期靠近高溫設備,極易發生老化破損,導致單價2000元的傳感器頻繁故障,更換維修過程直接影響正常生產。
解決問題的鑰匙,往往就在手邊。該礦機電隊經過反復測試比對,最終將目光鎖定在單價不足3元的絕緣耐高溫熱縮管上。他們對傳感器線纜的易損部位進行精準加裝和熱縮處理,為線纜穿上了一層牢固的“防護衣”。這個成本極低、操作簡便的“小手術”,取得了出乎意料的效果,加裝防護后的傳感器故障率大幅下降,因線纜問題導致的非計劃性更換基本杜絕。僅此一項,預計每年可為礦井節約設備采購與維護成本數萬元,避免了因停機帶來的間接損失。3元與數萬元,這鮮明的對比,是該礦職工將“降本增效”理念融入日常、化作實踐的生動寫照,彰顯出“四兩撥千斤”的創新智慧。

“自動噴霧”裝置:廢舊材料打造智能降塵“哨兵”
粉塵治理是礦井永恒的課題。在皮帶運輸轉載點,依賴人工噴霧存在隨意性強、水量控制難等問題,水量不足則降塵效果差,水量過大又影響煤質,甚至導致皮帶打滑,形成次生隱患。
該礦綜掘一隊黨員技術攻關小組決心改變這一狀況。他們秉承“修舊利廢、自主創造”的原則,從廢料堆里“淘寶”,利用廢舊方管、彎管、球閥等材料,經過巧妙設計和組裝,研制出一套無需電力驅動的皮帶自動噴霧裝置。其核心在于一個簡單改造的球閥,加裝一小塊皮子,利用皮帶運煤時煤流的撞擊力自動開啟閥門并自動調節噴霧開度,煤停則噴霧止。這套近乎“零成本”的裝置,完全取代了人工操作,實現了降塵的自動化和智能化,使降塵效率提升30%以上,同時,有效節約了水資源,保障了主運輸系統安全穩定運行。它如同一位默默堅守的智能“衛士”,用實際行動守護著作業環境的清潔。
從精準化解風險的“托鉆輪”改造,到四兩撥千斤的“熱縮管”妙用,再到變廢為寶的“自動噴霧”裝置,這些案例證明,創新往往始于現場的具體問題,成于一線職工的雙手。下一步,該礦將持續營造“人人可創新、處處可改善”的濃厚氛圍,大力鼓勵和支持職工立足本職崗位,從細微處著眼,向實效處發力,通過小改革、小創新,持續破解生產難題,筑牢安全根基,提升運營效能,為礦井高質量發展注入源源不斷的基層智慧與內生動力。(王盼婷)
編輯:達文娟


