基層動態
近日,根據彬長集團及小莊礦掘進接續調整,“彬長開拓號”TMB硬巖掘進機開始進入設備拆卸回撤階段。回顧設備從安裝調試到高效掘進再到拆卸回撤的歷程,實現首月“開門紅”、完成首個“轉彎掘進”、取得月進尺388m新突破……這一路充滿了艱苦奮斗,也收獲了成長突破。
鍛造最強TBM專業隊伍
設備投用之初,最為突出的困難就是專業技術人才短缺,全盤依賴廠家進行設備操作、掘進施工及檢修維護等,現場一些小問題都可以讓該礦職工束手無策,只能等廠家來解決,這嚴重制約了工作效率。

該礦通過“視頻模擬+現場實操”形式,從設備運行、操作、維護及系統應用等全過程、全鏈條持續加強職工培訓,安排專職司機與廠家掘進司機建立師徒關系,實施“一對一”技術、安全“結對子”,大力培育“高精專”人才。另外,還招聘了3名專業人才,建立專業技術討論群,出現問題及時討論,商定相應解決措施,職工專業水平得到了全面提升。
同時,堅持“按勞分配、正向激勵”原則,健全差異化薪酬分配機制,制定班組考核標準,優化考核方案,月初為每個班組制定合理的任務量,月底按照核定任務量嚴格考核、獎優罰劣、上墻公開,激勵職工把學到的各種知識及操作要領放到生產過程中去檢驗,進行創新實踐,解決實際難題,提高工作效率。
在不斷探索和奮進的過程中,該礦逐步鍛造出一支TBM安全高效掘進專業隊伍,實現獨立操作設備、刀盤刀具檢修更換及日常故障處理等,真正實現了“自主操作”“自主掘進”工作目標。
安全穩定通過軟弱地層
“TBM屬于全斷面硬巖掘進機,對巖層硬度要求比較高,典型的‘吃硬不吃軟’。在掘進至里程1660m時,進入40309運順與40307回順防隔水煤柱下方應力集中區,因巷道頂板為灰色鋁質泥巖,塊狀結構,膠結性差,極易破損,導致巷道變形量逐步增加,發生底鼓及頂幫圍巖收斂,造成頂板管理極其困難。”該礦綜掘四隊職工對轉彎掘進期間這一段“苦不堪言”的經歷感觸頗深。

面對泥巖巖性不穩、掘進過程巖體失穩等問題,該礦科學制定《區域集中泄水巷異常條件施工管理安全技術措施》,加強迎頭掘進管理,采取縮短排距、頂板及時支護、頂板注漿加固、調整巷道坡度、改變掘進層位、使用鉆孔窺視等措施,有效克服了地質條件影響。
以強化支護為關鍵,頂板使用錨索替換錨桿加強支護、增加網片搭接格數,嚴格幫部破碎撐靴支撐區域施工管理,及時在L1區及撐靴前方補強支護,保證撐靴支撐區域圍巖有可靠支撐性。后巷高標準落實頂板補強支護、噴漿封閉,大大提高了頂板管理水平,并通過一系列技術攻關,使設備安全穩定通過軟弱地層,完成了首個“轉彎掘進”考驗。
工程質量穩步提升
巷道寬敞明亮,呈圓形展開,斷面弧度、錨桿間距及支護點位等“兩幫對稱”,噴漿效果“粉”妝靚麗、造型美觀,單軌吊在皮帶上空快速行駛……走進區域集中泄水巷,巷道面貌讓人贊嘆不已。

為提高工程質量,該礦根據巷道斷面尺寸將巷道分成上部圓弧層和下部矩形層,分次爆破掘進,以控制“Ω”型斷面成型,實現巷道一次掘進成型。對傳統的“掛線施工”工藝進行優化,采用激光“打線”方式,在后巷加裝激光,根據光線進行支護施工及驗收,從而達到支護效果成線成行、整體統一。制定巷道噴漿實施標準及考核管理辦法,對原料配比、施工工藝及聯合驗收等內容明確規定,合格一米、結算一米,巷道成型率和美觀度達到新水平。
另外,該礦合理優化生產組織,精簡整合作業工序,持續完善3+1班組平行交叉作業管理,健全隊干到班組、專職司機到檢修班、電工到生產班的融合管理機制,在檢修班檢修維護設備時,生產班進行備料、清矸、噴漿及隱患排查治理等,為下一個生產班創造良好作業條件,讓工作成績成為團結協作、頑強拼搏的最好印證。(計忠榮)
編輯:達文娟


