基層動態(tài)
為充分調(diào)動全員學(xué)習(xí)陜煤集團(tuán)“四種經(jīng)營理念”、參與降本增效行動的積極性,根據(jù)公司《關(guān)于開展“四種經(jīng)營理念”落地提升專項行動的通知》要求,自5月份開始,公司面向全體干部職工開展“四種經(jīng)營理念”“金點子”征集活動,引導(dǎo)廣大干部職工立足崗位主動學(xué)習(xí)思考,以實際行動和實實在在的成效為公司降本增效工作做出貢獻(xiàn)。公司網(wǎng)站、微信公眾號現(xiàn)開設(shè)專欄,交流分享“四種經(jīng)營理念”“金點子”案例。
今天推出案例分享第九期,一起來看看優(yōu)秀的“金點子”吧!
大佛寺礦:定向遠(yuǎn)距離探放采空區(qū)積水

具體內(nèi)容:大佛寺礦40205運順及40207運順巷道上覆為41207工作面和41209工作面采空區(qū),存在大量積水。對此,該礦通過在40205運順留設(shè)定向鉆場,遠(yuǎn)距離探放41207及41209采空區(qū)積水,在保證巷道安全掘進(jìn)的同時,減少了定向鉆場施工數(shù)量,有效降低了生產(chǎn)成本,消除了災(zāi)害治理工程對巷道掘進(jìn)的影響。
取得成效:截至目前,40205運聯(lián)完成長距離定向鉆孔2316m,疏放采空區(qū)積水2.2萬m3,超前掩護(hù)距離489m,減少施工定向鉆場1個,節(jié)約費用4.02萬元。整個掘進(jìn)工程預(yù)計可減少施工定向鉆場數(shù)量3個,累計可節(jié)約費用為4.02萬元/個×3個=12.06萬元。
胡家河礦:定向鉆鉆桿運輸小推車

具體內(nèi)容:胡家河礦防沖隊自主設(shè)計的“定向鉆鉆桿運輸小推車”,成功攻克了重型鉆桿搬運難題。該裝置采用角鐵焊接框架與實心橡膠車輪組合設(shè)計,獨特的A字形車架結(jié)構(gòu)配合尾部支撐點,實現(xiàn)重量垂直傳導(dǎo),達(dá)到了省力、增效、保安全的良好效果。
實施效果:通過現(xiàn)場使用,之前采用2人抬鉆桿的方式,每班只能施工定向鉆孔42米,現(xiàn)在用小推車運輸鉆桿,每班可施工定向鉆孔54米,施工效率提升了28.6%。小推車的使用不僅減輕了職工勞動強(qiáng)度,更使定向鉆孔施工效率顯著提升,同時從源頭上避免了“磕腳碰手”等不安全情況的發(fā)生,營造了良好的安全生產(chǎn)氛圍。
小莊礦:帶式輸送機(jī)一道掃煤器刮刀片換位使用

具體內(nèi)容:小莊礦膠帶大巷一二部皮帶的一道掃煤器,采用聚氨酯材料刮刀片,每片單價1450元,每月兩部皮帶約需更換50片,月均費用達(dá)7.25萬元。由于帶式輸送機(jī)一道掃煤器的中間部位刮刀片磨損程度明顯重于邊緣部分,該礦通過將中間與邊緣部位的刮刀片對調(diào)后繼續(xù)使用,使刀片得到充分利用,有效提升了材料利用率。
實施效果:實施后,每月一二部皮帶使用刮刀片降低至30片,合計費用4.35萬元。每月掃煤器刮刀費用下降約2.9萬元。
文家坡礦:單軌吊跑車修復(fù)再利用

具體內(nèi)容:文家坡礦堅持在安全生產(chǎn)全流程、各環(huán)節(jié)挖潛,從“小處”著手,通過自主實施注油潤滑、輪軸矯正和補(bǔ)焊加固等一系列維修流程,將單軌吊跑車進(jìn)行修復(fù)再利用,切實將降本“想法”轉(zhuǎn)化為增效“做法”。
實施效果:該維修工藝操作簡單、修復(fù)方便,預(yù)計每月可修復(fù)單軌吊跑車100余件,全年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約30萬元,有效降低成本、創(chuàng)造價值,以實用管用的舉措為降本增效添磚加瓦。
孟村礦:“小技改”釋放“大效益”

具體內(nèi)容:為解決礦井403109工作面回風(fēng)巷抽采鉆孔大面積損壞問題,孟村礦創(chuàng)新采用新型變徑進(jìn)行快速連孔。該連孔方法可有效省去重新擴(kuò)孔、封孔工序。截至目前,已使用新型變徑連孔420個,完成連孔的鉆孔均能正常抽采。該創(chuàng)新方法極大地提高了施工效率,減少了材料使用,實現(xiàn)了降本提質(zhì)增效的目的。
實施效果:新式變徑連孔只需要對孔口進(jìn)行除渣,極大地縮短了恢復(fù)連孔工期,降低了職工勞動強(qiáng)度,減少了封孔材料使用,節(jié)約費用83.42萬元。
文家坡發(fā)電公司:“數(shù)字天平”守護(hù)世界最大旋風(fēng)分離器

具體內(nèi)容:文家坡發(fā)電公司擁有世界首套超超臨界660MW循環(huán)流化床鍋爐,其配置的旋風(fēng)分離器直徑11.6米、總高28.65米,為全球同類設(shè)備之最。但在實際生產(chǎn)中,灰粉若回流不暢會在分離器內(nèi)堆積,料位超出安全閾值時,易導(dǎo)致旋風(fēng)分離器重心失衡,引發(fā)傾斜、垮塌等重大事故,威脅設(shè)備安全與生產(chǎn)穩(wěn)定,成為制約企業(yè)高效運行的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。為解決這一難題,該公司技術(shù)團(tuán)隊在分離器上部原有40個吊掛裝置中,精選16個作為“監(jiān)測哨點”,安裝載荷監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)由稱重傳感器、稱重變送器和載荷監(jiān)視器組成。
實施效果:這套“數(shù)字天平”讓運行人員能以“上帝視角”直觀觀察旋風(fēng)分離器各承重點的載荷動態(tài),精準(zhǔn)評估并靈活調(diào)整鍋爐灰料循環(huán)情況。借助超重告警功能,旋風(fēng)分離器堵料、超重、傾斜甚至垮塌等安全風(fēng)險較以往降低了78%,曾經(jīng)令人擔(dān)憂的“大塊頭”變得穩(wěn)定可靠,機(jī)組連續(xù)穩(wěn)定運行時長較系統(tǒng)投用前提升了120%,運行的安全性和穩(wěn)定性得到大幅提升,每年可減少因設(shè)備故障造成的經(jīng)濟(jì)損失約百萬元。
生產(chǎn)服務(wù)中心:堆焊工藝實現(xiàn)支重輪自主維修

具體內(nèi)容:支重輪是綜掘機(jī)行走系統(tǒng)的“承重關(guān)節(jié)”,以往依賴采購新件保障供應(yīng),不僅采購成本高昂,且采購周期長易影響設(shè)備周轉(zhuǎn)。生產(chǎn)服務(wù)中心技術(shù)團(tuán)隊聚焦維修瓶頸攻堅,創(chuàng)新形成自主修復(fù)方案:對磨損部位采用堆焊工藝恢復(fù)尺寸,針對密封失效等問題精準(zhǔn)更換小件,修復(fù)后嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范組裝、加載測試及滲漏檢測,確保性能達(dá)標(biāo)。
實施效果:這一模式既盤活了舊件可利用部分,又通過靶向維修解決了核心故障,實現(xiàn)“修舊如新”。經(jīng)檢測,修復(fù)件各項性能完全滿足生產(chǎn)及設(shè)計要求。單件修復(fù)綜合成本僅0.5萬元,較新件節(jié)省0.7萬元;按單臺綜掘機(jī)配置計算,每臺可節(jié)約12.6萬元,全年累計至少減少采購支出63萬元,同時大幅縮短設(shè)備維修周期。
鐵運分公司:裝車倉區(qū)域安防燈顯系統(tǒng)

具體內(nèi)容:為防止裝車過程中機(jī)車車輛侵限和沖突事件發(fā)生,以及進(jìn)而導(dǎo)致的裝車作業(yè)中斷影響正常生產(chǎn),鐵運分公司經(jīng)充分調(diào)研,通過將限位傳感器、閑置高壓柜線路和防爆對射光電開關(guān)等配件進(jìn)行組裝升級改造,制作了裝車倉區(qū)域安防燈顯系統(tǒng)。該系統(tǒng)防爆對射光電開關(guān)的通斷通過繼電器控制信號燈,實現(xiàn)封閉棚前端1處、操作臺2處信號燈的同時連鎖控制,顯示白燈則是達(dá)到安全距離,可以推進(jìn)。
實施效果:通過該系統(tǒng)實現(xiàn)安全狀態(tài)精準(zhǔn)監(jiān)測,有效降低了因侵限、沖突等事件導(dǎo)致的裝車作業(yè)中斷風(fēng)險,節(jié)省了作業(yè)人員設(shè)備檢查時間,降低了車輛延時費用。據(jù)統(tǒng)計,按照每列10分鐘計算,每天可節(jié)省時間90分鐘,每月減少3萬元延時費用,每年預(yù)計減少36萬元。
編輯:達(dá)文娟


